工業用戶的制冷設備在使用時間后,因為種種原因溴化鋰吸收式制冷機組就會出現問題,制冷量下降。經過檢查發現,冷媒水的進出水溫差逐漸減小,蒸發器冷劑水位異常升高,高壓發生器、低壓發生器液位穩定,吸收器液位偏低,各泵運行正常,制冷機真空度沒有變化。溴化鋰制冷機制冷量為何下降呢?今天就讓三匯能環小編為您進行詳細的介紹;

溴化鋰制冷機制冷量為何下降
經過對溴化鋰溶液進行取樣分析,我們發現其濃度僅為45%(正常值53%)。初步判定水通過銅管漏入溴化鋰溶液中,造成吸收效果不好而影響冷量。易發生部位為冷凝器、吸收器和蒸發器。
吸收器噴淋液位較低,高、低壓發生器液位穩定,在循環量不變的情況下,溴化鋰溶液可能有流失現象。易發生部位為高壓發生器和凝水回熱器。把故障機組的冷凝器、蒸發器和吸收器的封板打開,發現蒸發器水室比較清潔,而冷凝器、吸收器水室有雜物、小石塊,換熱銅管里有小石塊。
說明在水的壓力作用下,沖擊石塊擠壓使銅管破裂。對高壓發生器、冷凝冷卻器凝水,分別取樣分析,發現高壓發生器凝水無異常,凝水回熱器凝水濃度達到0%~35%。可以確定,凝水回熱器泄漏,溴化鋰溶液漏入凝水而排出機組。
溴化鋰制冷機修復及防范措施
(1) 對冷凝器、吸收器采用氮氣正壓檢漏,確定銅管泄漏的確切位置。
(2) 對凝水回熱器水側進行切割,確保銅管不受損傷。
(3) 開啟發生泵,關閉高、低壓發生器 入口閥,檢查凝水回熱器漏點。
(4) 泄漏銅管確定后,用有錐度的銅塞把兩端封死。
(5) 焊好凝水回熱器兩端水室封板。
(6) 修復完畢后,對機組抽氣20 min ,后開啟發生泵、吸收泵,調整高、低壓發生器液位,再對機組進行抽真空至規定值,緩慢通入蒸汽,慢慢制冷機恢復正常,達到了額定冷量。
(7) 冷卻水入口處增加濾網,防止冷卻水中的雜物進入;濾網旁開手孔,可以定期清理雜物。
(8) 在冷卻水主管線增加放空管,定期排放雜物。
(9) 開機前,先放空蒸汽包余水,緩慢開啟蒸汽調節閥,按0. 05 MPa、0. MPa、0. 25 MPa 的順序逐步提高蒸汽壓力,避免水擊震壞銅管。
溴化鋰制冷機組制冷量的衰減原因
(1) 對溴化鋰溶液進行取樣分析, 發現其濃度僅為45%( 正常值53%) 。初步判定水通過銅管漏入溴化鋰溶液中, 造成吸收效果不好而影響冷量。易發生部位為冷凝器、吸收器和蒸發器。
(2) 吸收器噴淋液位較低, 高、低壓發生器液位穩定, 在循環量不變的情況下, 溴化鋰溶液可能有流失現象。易發生部位為高壓發生器和凝水回熱器。
(3) 把故障機組的冷凝器、蒸發器和吸收器的封板打開, 發現蒸發器水室比較清潔, 而冷凝器、吸收器水室有雜物、小石塊,換熱銅管里有小石塊。說明在水的壓力作用下, 沖擊石塊擠壓使銅管破裂。
(4) 對高壓發生器、冷凝冷卻器凝水, 分別取樣分析, 發現高壓發生器凝水無異常, 凝水回熱器凝水濃度達到10%~35%。可以確定, 凝水回熱器泄漏, 溴化鋰溶液漏入凝水而排出機組。
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溴化鋰制冷量下降原因-百度知道
總結:以上內容就是關于溴化鋰制冷量下降原因的內容介紹,很多用戶在設備制冷問題出現后,都會感到非常著急,這個時候可以聯系下專業溴化鋰制冷機維修公司進行現場來排查。及時發現和及時修復是對設備正常運營維護的必要方法。
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