1、現象
LG溴化鋰機組溶晶管發熱,機組制冷量不足
2可能原因
LG溴化鋰機組溶晶管發熱,原因有多種

1)LG溴化鋰機組低溫熱交換器內濃溶液結晶,濃溶液只有溶晶管旁通到吸收器
2)吸收器噴嘴堵塞嚴重,造成噴淋系統阻力過大,使溶液引射濃溶液的功能
3)溶液泵性能不良,流量不足,通過引射器無法造成高速,不能引射濃溶液
4)若溶液泵進口管路裝有過濾器,過濾網被垃圾堵塞
5)溶晶管進入吸收器部分高度不夠,由于發生期和吸收器間的壓差,使溶晶管不到液封作用而被擊穿
6)低壓發生器溶液囊中的溶晶管高度不夠或焊接不良,致使溶液從發生器進入溶晶管
7)進入低壓發生器溶液量過大,使低壓發生器液位過高而從溶晶管進入吸收器
3分析
1)機組溶液沒有結晶。從蒸汽壓力、冷卻水進口溫度、機組的真空度及操作都沒有引起結晶的可能條件和可能
2)溶液泵流量合乎要求,溶液泵工作正常
3)噴淋系統良好、噴嘴的噴淋狀態良好,噴嘴沒有堵塞
4)進入低壓發生器溶液調節閥開度正常,低壓發生器的液位不高,即使進入低壓發生器的溶液調節閥關小,但溶晶管仍然發燙
5)溶晶管下部起液封的高度符合要求
6)低壓發生器濃溶液囊腫溶晶管的位置應進一步檢查
4處理
1)用氨氣破壞機組真空,但溶液不必放出,因為低壓發生器的位置高
2)在低壓發生器溶液囊用火焰切割方法開一個孔
3)檢查結果,溶晶管在液囊內的高度是合格的。但是由于機組分三筒結構,又是分體出廠,在現場徐進行上下筒體的管道連接,一方面溶晶管與液囊底板內表面未焊接,另一方面,為為求表面美觀,減少焊接焊縫,將溶晶官伸出液囊部分沿底板表面割除。當溶晶管對著原液囊內的溶晶管焊接時,留有一定的間隙,濃溶液有部分從縫隙進入溶晶管,造成溶晶管發熱,機組制冷量不足
4)用電焊將溶晶管補焊焊實
5)將液囊割下的底板重新焊上
5)進行氣密性檢查,然后重新啟動機組,結果溶晶管不熱,且機組制冷量達到要求
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